磁致伸縮液位計液位顯示信息有誤差
液位顯示信息有誤差,查驗浮子,取樣管路等沒有察覺問題,可對變送器的測量范圍再次校準。另外按著UP和DOWN鍵1s可進入校準模式。將浮子放置0%處,按著DOWN鍵1s使輸出電流為4mA。將浮子放置100%處,按著UP鍵1s使輸出電流為20mA。
儀表顯示信息與實際上液位不一致的常見故障有:
工藝介質(zhì)量帶有氣泡,介質(zhì)的相對密度和浮子的相對密度不一致,聯(lián)絡(luò)工藝完成解決。儀表的零點參考點錯誤,再次完成校準。接線端子受潮、進水,可對受潮部件完成烘干正確處理。傳感器或控制模塊有問題,用備品備件完成更換,要不然只有返廠維修。磁致伸縮位移傳感器的原理:
利用兩個不同磁場相交時產(chǎn)生的應(yīng)變脈沖信號被檢測到的時間來計算出磁場相交點的準確位置。一個磁場來自傳感器電子倉的電子部件所產(chǎn)生的脈沖激勵,該激勵脈沖產(chǎn)生的磁場沿著傳感器測桿內(nèi)用高磁致伸縮材料制成的波導(dǎo)絲以光速自電子倉端向尾端前進,當與活動的永久磁場(該永磁鐵一般安裝在需要檢測位置的動板上)相交時,由于磁致伸縮現(xiàn)象,波導(dǎo)絲在相交點產(chǎn)生一個機械應(yīng)變脈沖,并以聲速從此點經(jīng)波導(dǎo)絲向電子倉端回傳,該應(yīng)變脈沖被電子倉中的檢測電路探測到。
因此,從發(fā)射一個主動脈沖波到接收到一個應(yīng)變脈沖波,這之間的時間就是聲速在波導(dǎo)絲中傳遞的時間(此處已忽略了主動波運行的時間,實際影響只有0.0001%),已知聲速(固定量為3000m/s)和傳遞時間,這一距離就當然確定了。
當永磁鐵運動至新的位置時,重新確定上述測量。因此,磁致伸縮位移傳感器具有高精度、高響應(yīng)、低遲滯、高可靠性、非接觸、壽命長、穩(wěn)定性高、安裝方便等優(yōu)點,無須重新標定,無須定期維護,因而被精確測量領(lǐng)域廣泛采用。磁致伸縮液位計故障排出方法
(1)在正常供電的情況下,磁致伸縮液位變送器輸出的信號范圍為3.8~20.6mA,其中在3.8~20.6mA是由于液位超出測量值范圍。如果信號電流值超出3.8~20.6mA之外,則是由于電源電壓異?;蚴侵饕娮釉收?。這是需要檢查電源電壓情況或更換電子元器件。
(2)如果輸出電流有跳動現(xiàn)象但并未達到報警值,則是其受到干擾。對于此問題要從兩個方面考慮,一個是變送器信號傳輸線路上,一個是變送器本體磁性浮子部分。對于變送器信號傳輸上,應(yīng)注意使用單獨的屏蔽電纜,并確保變送器外殼有效接地。而對于變送器本體部分,則有可能是變送器測量桿出現(xiàn)磁化,此時,可以通過使用磁體在測量桿兩端間同向和反向移動消除磁性。因此,在對磁致伸縮液位變送器進行校準時,應(yīng)避免將磁體與測量桿方向成90°,造成測量桿出現(xiàn)磁化。
(3)如果出現(xiàn)信號電流偶爾上升或波動到報警值,則可能是信號丟失或變送器門檻電壓設(shè)置不當,對于此種故障可通過調(diào)節(jié)電位器的位置進行調(diào)整。注意在調(diào)整的過程中應(yīng)注意隨著浮子移向測量桿末端進行,浮子要遠離變送器外殼,且在正常測量范圍內(nèi)。
(4)應(yīng)用效果與應(yīng)用前景
用磁致伸縮液位變送器測量回收工序焦油氨水分離槽后,至今運行已經(jīng)接近一年的時間,焦油氨水的界面檢測值一直穩(wěn)定可靠,沒有出現(xiàn)過任何故障現(xiàn)象,達到了理想的測量效果,為工藝操作人員提供了可靠的數(shù)據(jù),滿足了工藝的要求,有效提高氨水與焦油的分離效果,確保了循環(huán)氨水的品質(zhì),為焦化的安全穩(wěn)定生產(chǎn)提供了可靠的保證。
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